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    塑料原料

    小產品創出大效益

    April.25
    中國化工報
      今年前兩個月,錦州石化生產高效厚利產品苯乙烯1.17萬噸,創效976萬元。這是錦州石化緊盯市場求效益,提高裝置負荷率和運行效率,讓有限的產能創造更大效益的一個成功案例。
      把脈市場 產銷銜接
      錦州石化苯乙烯裝置年設計能力僅有8萬噸。近年來,隨著國內苯乙烯產能快速增長,錦州石化苯乙烯生產面臨很大壓力。在產能、市場、質量不占優勢的情況下,錦州石化準確把握市場脈搏,強化產銷銜接。
      錦州石化苯乙烯生產所用原料干氣來自于催化裝置。2018年中期,苯乙烯價格走高,市場需求轉暖,但由于受原料干氣不足的影響,乙苯產量少,造成苯乙烯單元生產負荷無法提高。為了增產苯乙烯多創效益,錦州石化加快落實乙苯卸車改造項目。錦州石化在苯乙烯裝置內部干氣使用率100%,并通過優化原料互供鏈條,落實長期、充足、穩定的苯、乙苯互供原料,使苯乙烯生產實現滿負荷運行。
      與此同時,他們根據苯乙烯市場的季節變化規律,在保留原有2000立方米乙苯儲罐基礎上,又在西山罐區專門準備了一個1萬立方米的乙苯儲罐,用于調節苯乙烯裝置的加工負荷。冬季,當苯乙烯市場低迷,乙苯原料價格低時,增加中間原料儲存。當苯乙烯市場轉暖時,這些儲存的原料為提高苯乙烯生產負荷,滿足市場供應。2016~2018年,公司苯乙烯3年累計創效2.93億元。
      精細管理 挖掘潛力
      催化劑活性是提高苯乙烯產量的重要指標。錦州石化公司苯乙烯車間通過《能耗統計核算表》發現,每次耗苯量增加,乙苯產量就相應減少。車間技術人員分析判斷,這是由于烴化反應催化劑活性下降造成。針對這一問題,車間及時對催化劑進行再生處理,乙烯轉化率達到100%,乙苯產量每天增加約10噸。同時,由于反應溫度降低,瓦斯單耗環比下降5.57%。
      苯乙烯車間通過優化調整水洗塔操作,由持續補水改為間歇補水,每小時減少外補脫鹽水3噸。同時,車間要求統計核算員每周兩次盤點,重點統計能耗物耗,讓工藝技術人員了解生產中出現的偏差數據,及時進行調整。
      該車間通過提高乙苯脫氫反應負荷,實現低水烴比控制,減少外補蒸汽用量。通過調節加熱爐氧含量和爐膛負壓,控制好排煙溫度,使加熱爐平均熱效率達到92%以上,瓦斯消耗下降3%。
      平穩運行 穩出效益
      苯乙烯車間從抓平穩運行入手,通過強化崗位巡檢、班前預檢、管理人員不間斷巡檢、操作和作業專項監督檢查等項工作,實現了安全隱患排查常態化。同時,內操對DCS出現的報警及時確認,優化參數調節,避免了生產波動;將發現的異常和隱患及時錄入班組績效管理系統,車間做好統計、確認和處置,使在用設備始終保持良好的運行和備用狀態。
      目前,苯乙烯裝置儀表自控率達到100%,減少了油量和液位的波動。通過三級巡檢,他們對發現問題的設備開展預支性檢修,設備完好率、裝置運行平穩率達到100%。
      2016年苯乙烯裝置檢修后開工,至今已連續運行34個月,在高負荷生產狀態下一直保持平穩運行,為企業創造了最大效益。
      “國內苯乙烯產品同質化現象嚴重,市場競爭激烈,沒有質量作保證,難以在競爭中立足。”錦州石化公司苯乙烯車間主任杜松威說,按照質量標準劃分,苯乙烯產品分為合格品、一級品和優級品,每個級別價差為50元,錦州石化生產的苯乙烯全部是優級品。

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